0前言
污水處理廠設(shè)計規(guī)模為20×104m3/d,占地 面 積 約16.14hm2。該 工 程 始 建 于2013年,采用“AAO+二 沉 池+混 合 反 應(yīng) 沉 淀 池+V型 濾池”工藝,原設(shè)計出 水 水 質(zhì) 執(zhí) 行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放 標(biāo) 準(zhǔn)》(GB18918—2002)中 的 一 級A標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)當(dāng)?shù)厮廴痉乐晤I(lǐng)導(dǎo)小組文件,要 求在2020年年底前,城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施外排污水的化學(xué)需氧 量、氨 氮、總 磷 三 項 指 標(biāo) 滿 足《地 表 水 環(huán)境質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)》(GB3838—2002)中 的V類 水 體 標(biāo)準(zhǔn),其余水 質(zhì) 指 標(biāo) 仍 執(zhí) 行 國 標(biāo) 一 級A標(biāo) 準(zhǔn)。因 出水標(biāo)準(zhǔn)提高,原設(shè)計無法滿足要求,為 此 對 污 水 廠進行提 標(biāo) 改 造。以該廠提標(biāo)改造工程設(shè)計為例,從工藝設(shè)計、新舊工 程 結(jié) 合、改 造 后 的 運 行 效 果 等幾個角度出發(fā)進行探討。
1改造前工程概況
1.1實際處理水量及進、出水水質(zhì)該廠原設(shè)計總規(guī)模20×104m3/d,目前已滿負(fù)荷運行。為保證設(shè)計滿足新出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),對改造前實際進、出水水質(zhì)進行了分析,提標(biāo)前、后設(shè)計進出水。
1)該廠95%覆蓋率實際進水各項指標(biāo)均已超出原設(shè)計進水指標(biāo),即使是85%覆蓋率實際進水,其SS、NH3-N、TN、TP指標(biāo)也不同程度超出原設(shè)計進水。因此結(jié)合近年實際進水水質(zhì),確定了本次提標(biāo)改造工程的設(shè)計進水指標(biāo);
2)雖然實際進水指標(biāo)超出原設(shè)計進水指標(biāo),但就95%覆蓋率實際出水指標(biāo)而言,原設(shè)計抗波動能力較強;對比提標(biāo) 前、后 出 水 指 標(biāo),NH3-N、TP兩 項 指 標(biāo) 需 重 點關(guān)注。
1.2改造前工藝流程改造前工藝流程如圖1所示。污水處理主體工藝為“預(yù)處理+AAO+混凝過濾”。AAO總水力停留時間19.6h,泥齡20d,污泥負(fù)荷0.077kgBOD/kgMLSS。混凝反應(yīng)池水力停留時間28min,斜板沉淀清水區(qū)上升流速1.8mm/s。V型濾池最大流量濾速6.4m/h,強制濾速6.8m/h。鼓風(fēng)機房配套滿足20×104m3/d規(guī)模,風(fēng)機形式為多級離心,單臺風(fēng)量195m3/min,共6臺。
2提標(biāo)改造方案分析本項目在可利用占地面積有限、實際進水水質(zhì)超出原設(shè) 計 進 水 水 質(zhì)、并盡可能減弱改造工程對污水處理廠正常運行造成的影響的情況下,主 要面臨出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高的問題,同 時 還 應(yīng) 核 算 因進、出水水質(zhì)的變化 對 曝 氣 系 統(tǒng)、污 泥 脫 水 系 統(tǒng) 帶來的影響。
1)經(jīng)對比實際進出水水質(zhì)與設(shè)計進出水水質(zhì),需重點關(guān)注的污染物指標(biāo)為氨氮含量。該廠改造前出水氨氮含量無法滿足新出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。以 該 廠95%覆蓋率實際進水水質(zhì)、提標(biāo)改造后設(shè)計出水水質(zhì)核算現(xiàn)有生化池的情況,總池容及各區(qū)水力停留時間不滿足要求。基于此,為實現(xiàn)氨氮的達標(biāo)排放,可采用的措施主要有:
①擴建生物池,增加原有生物池有效池容;
②新建曝氣生物濾池,將部分氨氮的去除“后置”;
③在現(xiàn)有生物池池體內(nèi)投加填料,將 原AAO工藝改造為MBBR工藝。MBBR工藝中的填料具有較大比表面積,為微生物提供了良好的生長繁殖環(huán)境,生長在填料上的微生物泥齡長,不受水力停留時間的影響,有利于世代時間較長的硝化菌生長繁殖,增強系統(tǒng)的硝化能力,從而提高 氨 氮 的 去 除 率,故針對出水的氨氮達標(biāo)提高,可 采 用MBBR工 藝。此 外,前 兩 個 措施涉及新建 土 建 設(shè) 施,具 有 工 期 較 長、工 程 投 資 較高、水力高程相對復(fù)雜、占用未來可能的再次提標(biāo)用地等缺點,而將原AAO工藝改造為MBBR工藝施可實現(xiàn)不停水改造。綜上,MBBR工藝對污水處理廠正常運行帶來的影響最小,是反應(yīng)器升級改造的較優(yōu)選擇。另外,需要進一步提高生物系統(tǒng)反硝化脫氮能力,為TN穩(wěn)定達標(biāo)提供保障。結(jié)合工程實際,基于提高原二級處理系統(tǒng)脫氮除磷能力以及節(jié)約碳源的目的,在核算總水力停留時間的基礎(chǔ)上,通過對原有生化系統(tǒng)重新分區(qū),將其改造為五段式AO工藝,強化生物脫氮效果。
2)基于以上生化池的主體工藝改造思路,經(jīng)核算,原有曝氣系統(tǒng)和回流系統(tǒng)無法滿足要求,故需對原有曝氣系統(tǒng)、內(nèi)回流系統(tǒng)做相應(yīng)改造。
3)結(jié)合該廠95%覆蓋率實際出水TP指標(biāo)、原有工藝路線和工藝參數(shù),TP的達標(biāo)壓力不大,僅需在實際運行中合理控制加藥量即可,增加的單位成本基本可以忽略。
4)可知,實際進水SS、CODCr、TN、TP等指標(biāo)超出原設(shè)計進水指標(biāo),根據(jù)實際進水統(tǒng)計調(diào)整相應(yīng)的設(shè)計進水指標(biāo),重點核算生化系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)。
5)改造前該廠污泥脫水系統(tǒng)已超負(fù)荷運行,結(jié)合本次新的出水標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)核算,原有污泥脫水系統(tǒng)處理能力偏低,無法滿足要求,需對污泥脫水系統(tǒng)進行相應(yīng)改造。
3改擴建工程工藝設(shè)計
3.1改擴建工程工藝流程經(jīng)上述方案分析,改造后的工藝流程如圖2所示。
3.2主要改造建構(gòu)筑物工藝設(shè)計
3.2.1生物池本次改造保持原生化池厭氧區(qū)、回流污泥及反硝化區(qū)、缺氧區(qū)的原狀和功能,原好氧區(qū)前3條廊道仍作為好氧區(qū),將第4條廊道大部分改造為后置缺氧區(qū),該條廊道剩余部分改造為后置好氧區(qū)。在劃分后的好氧區(qū)前2條廊道內(nèi)投加填料,提高容積負(fù)荷,并于第2條廊道末端設(shè)攔截篩網(wǎng),于前兩條廊道內(nèi)道間隔墻增開過水洞,增設(shè)曝氣系統(tǒng)與攪拌裝置等輔助流化設(shè)施,保證填料總體處于循環(huán)流態(tài),提高填料與水流的有效接觸反應(yīng)時間。改造后碳源可投加于后置缺氧區(qū),提高碳源利用率。同時,因功能區(qū)的重新劃分,需對內(nèi)回流點做出相應(yīng)調(diào)整,將其改至改造后的好氧區(qū)末端。改造后的生化池預(yù)缺氧區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)、后置缺氧區(qū)、后置好氧區(qū)的水力停留時間分別為1.6h、1.6h、6.1h、7.7h、2.1h和0.5h。設(shè)計氣水比7.8,設(shè)計污泥濃度4~4.5g/L(不含填料換算污泥濃度) ,設(shè)計內(nèi)回流比200%,外回流比100%。以好氧區(qū)計填料投加比為17%,填料有效生物膜面積8.8×106m2,有效比表面積800m2/m3。新增填料區(qū)專用攪拌器8臺,單臺功率5.6kW,新增后缺氧區(qū)攪拌器16臺,單臺功率3.5kW。新增MBBR工藝配套不銹鋼粗孔曝氣管16套,新增微孔曝氣盤2800套(單 盤 通 量4m3/h,Φ268mm)。新增出水填料攔截裝置4套(b=3mm,Φ16mm) ,配套自清洗系統(tǒng)。
3.2.2鼓風(fēng)機房原有6臺多級離心風(fēng)機目前工況良好,本次改造予 以 保 留。因氣水比由原設(shè)計的6.9增 大 至7.8,且原有鼓風(fēng)機房內(nèi)已無空間增加風(fēng)機,在原鼓風(fēng)機房旁 另 新 建 鼓 風(fēng) 機 房。新建鼓風(fēng)機房尺寸為18m×15m×8m,設(shè)3個機位,暫新增2臺空氣懸浮式鼓風(fēng)機,單臺風(fēng)量225m3/min,風(fēng)壓H=7.5mH2O,N=330kW。改造后共8臺風(fēng)機,6用2備。
3.2.3Sludge Filter Press脫水機房因現(xiàn)實際進出水水質(zhì)較原設(shè)計發(fā)生較大變化(提標(biāo)改造工程設(shè)計泥量較原設(shè)計多16tDS/d) ,原設(shè)計污泥脫水系統(tǒng)已滿負(fù)荷運行,本次另新建污泥脫水機房,尺寸為30m×17.4m×10m。另外,考慮到除臭要求及占地緊張等因素,本次脫水機形式采用離心脫水機,新建脫水機房內(nèi)設(shè)3個機位,暫新增2臺離心機及其配套進泥泵、切割 機、加 藥 設(shè) 備 等,單臺離心機進泥量75m3/h,設(shè)計污泥含固率2%,主 機 功 率110kW,輔 機 功 率30kW,轉(zhuǎn) 鼓 直 徑670mm,長徑比4.0。
4運行效果經(jīng)改造后1年的滿負(fù)荷運行,生化池MBBR填料的流化狀態(tài)和掛膜情況均十分良好,出水水質(zhì)全面、穩(wěn)定達到了設(shè)計指標(biāo)。
1)氨氮去除率由改造前的96.5%提高到99.0%,95%覆蓋率實際出水的氨氮含量由改造前的3.9mg/L降低為改造后的1.1mg/L,達到了改造目標(biāo);在冬季,出水氨氮均值由改造前的1.5mg/L降低為改造后的0.35mg/L,證明了工藝的抗沖擊性較強;改造前冬季出水的氨氮含量 均 值 與95%覆蓋率出水的氨氮含量相差2.1mg/L,改造后兩者差值僅為0.75mg/L,證明了工藝的穩(wěn)定性;MBBR工藝在提升系統(tǒng)氨氮處理能力方面的效果達到了設(shè)計目的;
2)CODCr、BOD、SS、TP這四項指標(biāo)改造后去除率與改造前去除率相差無幾,一方面是由于這幾項指標(biāo)在改造前基本滿足設(shè)計出水標(biāo)準(zhǔn),并非本次改造所重點針對的指標(biāo),另外這幾項指標(biāo)是滿足出水達標(biāo)排放并考慮進水中各污染物組分等前提下污水廠經(jīng)濟運行的“平衡點”;
3)TN去除率 雖 由 改 造 前 的86.6%略降低至改造后的84.3%,但改造后較改造前節(jié)約了碳源投加量約25mg/L(30%液體乙酸鈉計) ,這得益于五段式AO工藝較高的脫氮效率,活性污泥段強化了總氮的去除。
5工程特點
1)通過提前預(yù)制安裝攔截系統(tǒng)和MBBR填 料模塊,創(chuàng)新采用水下設(shè)備安裝及混凝土切割手段,合理安排施工計劃、采用合理施工措施,實現(xiàn)對污水處理廠不停水改造。本項目主體工程施工周期僅約3個月,改造期間該廠基本未發(fā)生減產(chǎn)。
2)在不新建二級處理工藝或深度處理工藝土建設(shè)施的情況下,通過充分挖潛原有生化池并對其進行合理化改造,強化其脫氮除磷能力,減少新增占地,在保證出水各項指標(biāo)穩(wěn)定達標(biāo)的前提下,節(jié)省運行成本。
3)在原生化池好氧區(qū)投加填料時,在投加填料的兩條廊道內(nèi)道間隔墻增開過水洞,采用填料區(qū)專用攪拌器,在保證填料優(yōu)化的前提下避免填料和攪拌器互相破壞;采用專用填料攔截篩網(wǎng)并配套清洗設(shè)施,有效避免填料區(qū)填料流失或在篩網(wǎng)區(qū)堆積。
6結(jié)論
1)針對本提標(biāo)改造工程,在保證占地面積和處理規(guī)模不變,且不新建構(gòu)筑物的前提下,通過將核心工藝由AAO改造為五段AO-MBBR工藝,實現(xiàn)了尾水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)。改造后實際運行數(shù)據(jù)表明,本項目所采用工藝的抗沖擊性、穩(wěn)定性均較強;尤其對于冬季,當(dāng)項目所在地最低平均水溫僅為12.6°C時,五段AO-MBBR工藝有效提高了二級處理系統(tǒng)的硝化能力。
2)本工程總投資約1.4億元,單位經(jīng)營成本較改造前增加0.36元/m3,改造后碳源投加量較改造前減少了約25mg/L。
3)本工程設(shè)計在各方面細(xì)節(jié)之處均進行了研究、論證,在保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)的前提下,充分利用或改造現(xiàn)有設(shè)施,節(jié)約了工程投資和占地,突出了環(huán)境和經(jīng)濟效益,可為同類提標(biāo)改造工程的設(shè)計提供借鑒。
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