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選煤廠年設(shè)計能力500萬噸,細煤回收采用兩臺2000的快開式隔膜板框壓濾機,采用自動一體化,入料壓力0.6-0.8MPa之間,每個循環(huán)在15min左右,運行狀態(tài)良好。但由于選煤廠要求自動化水平高,生產(chǎn)工人數(shù)量少,為進一步提高該設(shè)備的自動化水平,提高生產(chǎn)效率,減少人力成本,降低工人的勞動強度,需要該設(shè)備在原有的生產(chǎn)控制方式的基礎(chǔ)上,對控制程序進行完善,并結(jié)合生產(chǎn)系統(tǒng)中上下游相關(guān)工藝設(shè)備的生產(chǎn)狀態(tài),對該設(shè)備進行了一系列的技術(shù)改造和功能完善。
Working Principle
Plate and frame filter press由交替排列的濾板和濾框構(gòu)成一組濾室。濾板的表面有溝槽,其凸出部位用以支撐濾 布。濾框和濾板的邊角上有通孔,組裝后構(gòu)成完整的 通道,能通人懸浮液、洗滌水和引出濾液。板、框兩側(cè) 各有把手支托在橫梁上,由壓緊裝置壓緊板、框。板、 框之間的濾布起密封墊片的作用。由供料泵將懸浮 液壓入濾室,在濾布上形成濾渣,直至充滿濾室。濾 液穿過濾布并沿濾板溝槽流至板框邊角通道,集中 排出。過濾完畢,可通入清洗滌水洗滌濾渣。洗滌后, 有時還通人壓縮空氣,除去剩余的洗滌液。隨后打開 壓濾機卸除濾渣,清洗濾布,重新壓緊板、框,開始下 一輪工作循環(huán)。
改造前使用情況
選煤廠選用的快開式隔膜板框壓濾機屬于 單機自動化設(shè)備。現(xiàn)場安裝配電柜,設(shè)備本身配置電 控箱。煤泥系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備的操作步驟:當煤泥濃縮機 的扭矩值達到設(shè)定要求,調(diào)度室啟動濃縮機底流泵, 將煤泥輸送到壓濾車間的煤泥桶(壓濾機人料桶)。 每臺壓濾機需配1名操作工人,按設(shè)備的工藝順序 操作控制箱上的相應(yīng)按鈕,完成壓濾機的壓緊、人 料、進氣、反吹、拉開、排料、壓緊的各個運行環(huán)節(jié),完 成每一個壓濾循環(huán)。 該設(shè)備是集電、液、氣于一體的自動化設(shè)備,運 轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多,對操作工人的操作水平要求高。
現(xiàn)場使用
存在的問題包括:壓濾機的入料壓力、液壓缸的壓 力等重要信息調(diào)度室無法顯示。
(1)現(xiàn)場入料管的壓力顯示不準;
(2)filter press濾液槽的液位及濾板是否噴料等運 行情況調(diào)度室無法檢查;
(3)壓濾機在運行過程中,操作和檢查人員存在 危險;
(4)不同的操作工人,設(shè)備的運行狀態(tài)差異較大。
技術(shù)改造內(nèi)容
(1)增加通訊模塊,通過以太網(wǎng)通訊到調(diào)度室電 腦實現(xiàn)現(xiàn)場和調(diào)度室的鏈接;
(2)增加模擬量模塊,實現(xiàn)模擬量數(shù)據(jù)的傳輸;
(3)壓濾機人料管上增加壓力變送器,解決在人 料時由于廠房震動造成壓力表指針晃動幅度大帶來 的誤報信號;上位程序通過編程增加延時或計算平 均值等手段過濾誤報信號;
(4)壓濾機的油缸增加壓力變送器,增加報警保護;
(5)濾液集水槽上部設(shè)液位探桿,通過濾液水對 探桿的通斷來控制人料的完成;
(6)壓濾機設(shè)備上部增加攝像頭,便于調(diào)度員監(jiān) 控壓濾機的工作狀態(tài)(主要是監(jiān)控板壓在人料時是 否噴料和濾液水水流情況及拉板是否正常);
(7)增加掉板保護(用鋼絲繩將板壓的濾板穿 起,鋼絲繩連接有行程開關(guān),當濾板掉落或者傾斜時 動作鋼絲繩報警)和人身安全保護(在入料軟管和液 壓站油管處增加了紅外線探頭,防止工人靠近板壓 危險區(qū)域);
(8)調(diào)度室內(nèi)設(shè)壓濾機生產(chǎn)運行監(jiān)控界面。畫面 中分別顯示了板壓的工作狀態(tài)和各電控氣動閥門的 狀態(tài),如報警記錄(可歷史查詢)以及“工藝參數(shù)”“報 警參數(shù)”,“上次進料時間”“排板次數(shù)”等。同時增設(shè)了 語音提示功能以及“緊急停止”按鈕和“暫停”按鈕。
改造后使用效果
(1)通過對該設(shè)備以上各工藝環(huán)節(jié)的技術(shù)改造 和完善,設(shè)備運行的‘自動化大幅度提高;
(2)隨著系統(tǒng)內(nèi)煤泥量的增加,煤泥濃縮機的扭 矩達到設(shè)定參數(shù),自動啟動濃縮機底流泵將煤泥輸 送至壓濾機人料桶;
(3)當壓濾機入料桶液位滿足入料要求,自動啟 動板框壓濾機;
(4)壓濾機的壓緊、入料、進氣、壓榨、排氣、拉 開、排料、壓緊等一系列動作完全實現(xiàn)自動運行;
(5)生產(chǎn)運行過程中,調(diào)度員可以通過觀看攝像 頭,及時了解現(xiàn)場狀態(tài),包括濾液槽內(nèi)水位的高低、 板壓的工作狀態(tài)是否正常。還可以通過上位機監(jiān)控 界面的運行參數(shù),監(jiān)控整個壓濾設(shè)備的運行狀態(tài)。當 運行中出現(xiàn)故障,調(diào)度員可以通過語音提示得知,也 可以通過攝像頭發(fā)現(xiàn),并及時通知檢修維護人員處 理故障;
(6)生產(chǎn)現(xiàn)場不需要設(shè)專門的操作工人,實現(xiàn)了 該設(shè)備的無人化操作和運行,只需要巡視人員進行 日常檢查和維護。
concluding remarks
通過對選煤廠對快開式隔膜板框壓濾機的 技術(shù)改造,生產(chǎn)設(shè)備不需要配備專門的操作人員,使 該設(shè)備達到了無人化運行狀態(tài)。一方面,大大提高了 該設(shè)備及生產(chǎn)系統(tǒng)自動化程度,減少了操作工人;另 一方面,降低了工人的勞動強度,提高了設(shè)備使用安 全性、可靠性,具有很強的推廣和借鑒意義。