引言
煤礦配套的動(dòng)力煤選煤 廠,設(shè)計(jì)能力為&o Mt/a,主要生產(chǎn)工藝為:300 ~50 mm粒級(jí)采用塊煤智能干選機(jī)分選,50 ~ 2 mm粒級(jí)采用末煤重介質(zhì)旋流器分選,2 -0. 15 mm 粒級(jí)采用粗煤泥螺旋分選機(jī)分選,<0.15 mm粒級(jí)細(xì)煤泥采用加壓過(guò)濾機(jī)和隔膜壓濾機(jī)聯(lián)合處理。煤礦煤炭屬石炭紀(jì),牌號(hào)為長(zhǎng)焰煤,具有中高 灰、低硫、低磷、低黏結(jié)性、低氧化鈣、中高揮發(fā)分、高灰熔點(diǎn)等特點(diǎn),為中等可選煤,煤田處于山西河?xùn)|煤田。煤泥呈灰黑色,灰分較高,煤泥水靜止2 h不能澄清,無(wú)上清液產(chǎn)生,細(xì)泥的灰分很 高,必須添加絮凝劑,煤泥才能形成絮團(tuán)沉降。實(shí) 際生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)上榆泉選煤廠煤泥量大,且高灰 細(xì)泥多,導(dǎo)致壓濾困難,壓濾煤泥水分大、灰分高。
選煤廠現(xiàn)有煤泥處理系統(tǒng)壓濾出的煤 泥,采取的處理方法為大部分煤泥在晾曬場(chǎng)晾干后 低價(jià)銷售至電廠,少部分摻配進(jìn)精煤。煤泥落地儲(chǔ) 存、晾曬和裝運(yùn)過(guò)程中因?qū)Νh(huán)境污染大,且煤泥售 價(jià)低,對(duì)選煤廠的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益造成 了較大影響。因商品煤發(fā)熱量要求較高,煤泥回?fù)?量小,且煤泥水分大,易堵塞溜槽,所以對(duì)生產(chǎn)影 響較大。若建設(shè)煤泥干燥系統(tǒng),則運(yùn)行成本高,環(huán) 境污染大,系統(tǒng)復(fù)雜。
為此,選煤廠對(duì)煤泥生 產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,完成了煤泥減量化改造,使部 分煤泥不入選直接回?fù)竭M(jìn)入商品煤,較好地緩解了 煤泥水處理系統(tǒng)能力不足的問(wèn)題,但是仍有部分煤 泥進(jìn)入水洗系統(tǒng)最終需要經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)回收。這部分 煤泥產(chǎn)量較改造之前有所降低,但是經(jīng)過(guò)選煤廠原有板框壓濾機(jī)處理后產(chǎn)品水分高,回?fù)竭M(jìn)入混煤銷 售影響商品煤發(fā)熱量和價(jià)格,需要低價(jià)單獨(dú)外運(yùn)銷 售。為進(jìn)一步降低煤泥產(chǎn)品水分,提高煤泥發(fā)熱 量,避免煤泥回?fù)綄?duì)商品煤發(fā)熱量的影響,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化,該廠需對(duì)原有隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行置換或優(yōu)化改進(jìn)問(wèn)題分析
(1) 設(shè)備工況差。選煤廠原有隔膜壓 濾機(jī)自建廠投入使用以來(lái)未能進(jìn)行更新?lián)Q代,再加 上煤泥性質(zhì)變化,導(dǎo)致設(shè)備處理能力低,產(chǎn)品水分 高,安全性能降低,備件缺失等問(wèn)題,需要更換新 的隔膜壓濾機(jī)。
(2) 脫餅效率低。為了加快煤泥沉降,保證 隔膜壓濾機(jī)的入料濃度符合要求,以及得到澄清的 循環(huán)水,向濃縮池添加凝聚劑和絮凝劑,其中絮凝 劑為陰離子型絮凝劑,藥劑進(jìn)入濃縮池后隨著煤泥 沉降進(jìn)入濃縮池底流,最終進(jìn)入隔膜壓濾機(jī)處理, 導(dǎo)致煤泥濾餅黏附在濾布上不易脫落,影響隔膜壓 濾機(jī)使用效率。
(3) 濾液處理工藝不合理。目前選煤廠針對(duì) 隔膜壓濾機(jī)的濾液主要采用兩種方式,一種是直接 進(jìn)入循環(huán)水池進(jìn)行重復(fù)利用,存在的問(wèn)題是在過(guò)濾 初期水質(zhì)較差達(dá)不到循環(huán)水水質(zhì)要求,而且在生產(chǎn) 過(guò)程中濾布破損之后,煤泥會(huì)進(jìn)入濾液系統(tǒng)影響循 環(huán)水水質(zhì);另一種是與煤泥分級(jí)旋流器的溢流混合 作為濃縮池的入料,則會(huì)增加濃縮池的負(fù)荷,還會(huì) 導(dǎo)致凈水劑使用量增加。 基于上述問(wèn)題,需要在原有隔膜壓濾機(jī)的基礎(chǔ) 上,對(duì)隔膜壓濾機(jī)的工作性能進(jìn)行提升。為此,該 廠采用一種高壓隔膜壓濾機(jī)工業(yè)試驗(yàn)機(jī),對(duì)該廠煤 泥脫水效果進(jìn)行探索試驗(yàn)。
原有隔膜壓濾機(jī)與高壓隔膜壓濾機(jī)
原有隔膜壓濾機(jī)主要由機(jī)架部分、過(guò)濾部分、 電氣控制部分、液壓部分等組成。過(guò)濾部 分主要包括膜板和配板,膜板和配板交替排列形成 一組濾室,其間夾著濾布,濾板表面有溝槽,其凸 出部位用來(lái)支撐濾布,濾板的邊角上有通孔,組裝 后形成完整的通道,能流入懸浮液、引出濾液,濾 板兩側(cè)各有把手支托在橫梁上,由壓緊裝置壓緊濾 板。工作時(shí),由進(jìn)料泵將懸浮液從進(jìn)料孔道壓入各 個(gè)濾室,固體顆粒被截留在濾布上形成濾餅,濾液 則穿過(guò)濾布,流向?yàn)V板過(guò)濾面,在濾板的溝槽集中 后從隔膜邊角通道排出機(jī)外。 膜壓濾機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行了研究之后制造而成,主要 組成部分與隔膜壓濾機(jī)相近,區(qū)別是增加了壓緊鎖 緊裝置。
高壓隔膜壓濾機(jī)主要優(yōu)點(diǎn)有:
(1) 壓緊壓力增高,同時(shí)壓緊系統(tǒng)配備了鎖 緊裝置,鎖緊更可靠,從而可避免液壓系統(tǒng)長(zhǎng)期高 壓運(yùn)行,減少安全隱患。
(2) 入料壓力增高,從而加快了入料速度, 降低了產(chǎn)品水分。
(3) 擠壓壓力提高,擠壓壓力由原來(lái)的 0. 8 MPa提高到3 ~7 MPa,最大限度地壓出煤泥濾 餅中的水分。 具體工作過(guò)程如下:液壓站啟動(dòng)壓緊濾板達(dá)到 設(shè)定的壓緊壓力之后,鎖緊裝置自動(dòng)旋轉(zhuǎn)至鎖緊位 置,壓緊油缸泄壓,通過(guò)鎖緊裝置進(jìn)行壓緊濾板;入料泵啟動(dòng),當(dāng)入料達(dá)到設(shè)定的壓力之后開(kāi)始保壓計(jì) 時(shí);計(jì)時(shí)結(jié)束之后進(jìn)入擠壓環(huán)節(jié),擠壓壓力也可以設(shè) 定,在設(shè)定的擠壓壓力的情況下進(jìn)行預(yù)定時(shí)間的擠 壓;擠壓結(jié)束之后,進(jìn)行反吹,將入料孔和濾板內(nèi)部 的多余物料吹出,最后進(jìn)入卸料環(huán)節(jié),濾板依次拉 開(kāi),物料依靠重力作用落入下方的輸送機(jī)。4工藝優(yōu)化 基于上述試驗(yàn)探索結(jié)果,該廠擬采用的高壓隔 膜壓濾機(jī)不僅在原有隔膜壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改 進(jìn),還在卸料方式和濾液處理工藝上進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu) 化升級(jí)。
卸料方式
與原有隔膜壓濾機(jī)相比,高壓隔膜壓濾機(jī)的濾 板兩側(cè)外緣靠近下方的位置分別安裝一塊擋片,在 擋片上安裝彈簧,在隔膜壓濾機(jī)濾板壓緊的過(guò)程 中,受到油缸的壓力作用,彈簧被壓縮儲(chǔ)能,在拉 板小車將濾板拉開(kāi)的瞬間,底部的彈簧釋放壓力, 造成濾板的擺動(dòng),在擺動(dòng)的過(guò)程中濾板發(fā)生多次傾 斜,對(duì)濾餅的脫落起到良好的促進(jìn)作用,可提高隔 膜壓濾機(jī)自動(dòng)卸料的效率,較好地解決目前煤泥濾 餅黏附在濾布上不易脫落造成隔膜壓濾機(jī)使用效率 低的問(wèn)題,可避免操作人員用木棍協(xié)助卸料的問(wèn) 題,極大地提高卸料速度[11-13],同時(shí)規(guī)避成本增 加、設(shè)備磨損、工藝復(fù)雜的問(wèn)題。
濾液處理工藝
隔膜壓濾機(jī)使用過(guò)程中得到的濾液通過(guò)濾液槽 進(jìn)行收集,進(jìn)入濾液管道之前的水平段安裝有濃度 計(jì),自動(dòng)控制系統(tǒng)根據(jù)濃度計(jì)的檢測(cè)結(jié)果選擇第一 自動(dòng)控制閥門和第二自動(dòng)控制閥門的開(kāi)啟和關(guān)閉。 在過(guò)濾初期或者當(dāng)濾布發(fā)生破損時(shí),濾液濃度大, 濃度計(jì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)濾液濃度不符合要求時(shí),自動(dòng)控制 系統(tǒng)控制打開(kāi)第一自動(dòng)控制閥門,關(guān)閉第二自動(dòng)控 制閥門,濾液經(jīng)過(guò)濾液管道進(jìn)入濃縮池入料桶進(jìn)行 沉降得到澄清的循環(huán)水。在隔膜壓濾機(jī)正常過(guò)濾后期,濃度計(jì)檢測(cè)結(jié)果符合循環(huán)水要求時(shí),打開(kāi)第二自動(dòng)控制閥門,關(guān)閉第一自動(dòng)控制閥門,濾液經(jīng)過(guò)濾液管道進(jìn)入循環(huán)水池作為澄清水使用,既可實(shí)現(xiàn) 濾液濃度在線監(jiān)測(cè),還可實(shí)現(xiàn)濾液的分段回收處理。 此工藝既可解決目前隔膜壓濾機(jī)濾液直接進(jìn)入 循環(huán)水導(dǎo)致循環(huán)水質(zhì)量不滿足要求的問(wèn)題,隔膜壓濾機(jī)濾液與煤泥分級(jí)旋流器的溢流混合作為濃縮池。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)高壓隔膜壓濾機(jī)單因素壓濾試驗(yàn)分析可 知,在擠壓壓力為6 MPa、入料壓力為1.5 MPa、 入料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%、擠壓時(shí)間為550 s、入料時(shí) 間為900s的情況下,高壓隔膜壓濾機(jī)具有最佳工況水平。同時(shí)提出了卸料方式和濾液處理工藝的優(yōu)化升級(jí)方案,可解決目前煤泥系統(tǒng)存在的問(wèn)題。目前高壓隔膜壓濾機(jī)置換項(xiàng)目已報(bào)批,預(yù)計(jì)設(shè)備應(yīng)用 后煤泥水分降低,可以直接摻配進(jìn)商品煤銷售,可 提高選煤廠經(jīng)濟(jì)效益,帶來(lái)良好的社會(huì)效益,為同 類煤質(zhì)的選煤廠提供有益的參考和借鑒。