概況
協(xié)莊煤礦選煤廠于1987年投產(chǎn),原設(shè)計(jì)入選能力為120萬(wàn)t/a,1994年選煤廠進(jìn)行了改擴(kuò)建,入選能力增加到180萬(wàn)t/a。原設(shè)計(jì)及改擴(kuò)建都采用跳汰選煤,煤泥水直接濃縮壓濾的工藝流程,為適應(yīng)煤炭市場(chǎng)發(fā)展的需要,滿足用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格要求,提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,協(xié)莊煤礦選煤廠對(duì)洗選工藝進(jìn)行了系統(tǒng)改造:新加一套浮選及精煤壓濾機(jī)系統(tǒng),更新了跳汰機(jī)。
1方案論證
1.1跳汰機(jī)的選擇
協(xié)莊煤礦選煤廠原設(shè)計(jì)選用的是LTX-14型臥式風(fēng)閥跳汰機(jī),臥式風(fēng)閥調(diào)節(jié)不夠靈活,有效適用范圍窄,不能適應(yīng)變化頻繁的原煤煤質(zhì)。另外設(shè)備已運(yùn)行十多年,機(jī)械性能及分選精度都已下降,分選易選煤時(shí),砰石含煤率高達(dá)8.53%,既浪費(fèi)了資源,又降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
空氣室跳汰機(jī)按空氣室的位置分為篩側(cè)、篩下空氣室跳汰機(jī)。篩側(cè)式空氣跳汰機(jī)是由活塞跳汰機(jī)發(fā)展而來(lái),空氣室位于跳汰室一側(cè),因沿跳汰室寬度上受力不均、水波高度不等、脈動(dòng)水流的運(yùn)動(dòng)速度不均勻,所以分選精度低;篩下空氣跳汰機(jī)把空室移到篩下,從而改變了沿跳汰室寬度上各點(diǎn)受力不均的狀況,使跳汰機(jī)床層上液面各點(diǎn)水波高度相等.提高了分選效果。
鑒于上述分析選擇SKT-14跳汰機(jī)代替原LTX-14跳汰機(jī)。SKT-14跳汰機(jī)采用漏斗型單格式組合機(jī)體,U型振蕩篩下空氣室,數(shù)控氣動(dòng)風(fēng)閥、無(wú)溢流堰倉(cāng)式穩(wěn)靜排料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)排料,分選精度高。
1.2煤泥水系統(tǒng)
協(xié)莊煤礦選煤廠原設(shè)計(jì)是分級(jí)入選,無(wú)浮選工藝。近幾年隨著入選量的逐漸增大,入選原煤煤泥量越來(lái)越大,原煤分級(jí)因入選量大而幾乎不起作用,導(dǎo)致入選原煤中煤泥量由原設(shè)計(jì)的6%增至目前的近12%,煤泥灰分也降至20%左右。因?yàn)闆](méi)有浮選工藝,煤泥中的精煤得不到有效回收,只能作為燃料煤出售,既浪費(fèi)了資源,又加重了煤泥水處理系統(tǒng)的工作強(qiáng)度,煤泥水系統(tǒng)常常處于惡性循環(huán)之中,直接影響跳汰機(jī)的分選效率。因此,必須選用煤泥洗選設(shè)備對(duì)煤泥進(jìn)行洗選加工,此舉不僅可以降低煤泥水處理系統(tǒng)工作量,改善跳汰機(jī)分選效率,而且可以為企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
目前國(guó)內(nèi)煤泥洗選加工的主要設(shè)備是浮選機(jī)和浮選柱。浮選機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是單機(jī)處理量大,性能穩(wěn)定可靠,可有效分選0.5-Omm煤泥;缺點(diǎn)是動(dòng)力消耗比較大。而浮選柱的優(yōu)點(diǎn)是無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,動(dòng)力消耗小,對(duì)高灰細(xì)泥尤其是0.045mm以下細(xì)泥分選精度比較髙;缺點(diǎn)是單機(jī)生產(chǎn)能力低,需加噴水,對(duì)0.2mm以上粒級(jí)煤泥分選精度低,有跑粗和尾礦灰分低的現(xiàn)象。
浮選精煤脫水常用真空過(guò)濾機(jī)和精煤壓濾機(jī)。真空過(guò)濾機(jī)處理量低,產(chǎn)品水分高;精煤壓濾機(jī)處理量大,產(chǎn)品水分低,濾液濃度低,克服了細(xì)顆粒在洗選系統(tǒng)中循環(huán)的問(wèn)題。
根據(jù)協(xié)莊煤礦選煤廠生產(chǎn)實(shí)際情況,結(jié)合以上分析,決定選用浮選機(jī)和精煤壓濾機(jī)對(duì)煤泥進(jìn)行洗選加工,取消了圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī)。
項(xiàng)目實(shí)施
工藝流程落實(shí)后,協(xié)莊煤礦選煤廠與設(shè)計(jì)研究部門(mén)密切合作,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn),制定出切實(shí)可行的實(shí)施方案。整個(gè)系統(tǒng)改造歷時(shí)7個(gè)月,安裝了39臺(tái)設(shè)備,在整個(gè)安裝過(guò)程中生產(chǎn)照常進(jìn)行。系統(tǒng)改造全部完成,一次調(diào)試成功。
改造效果
改造后的系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,跳汰機(jī)所有控制參數(shù)調(diào)節(jié)都集中于觸摸屏,調(diào)節(jié)方便;浮選機(jī)加油及調(diào)整都采用了全自動(dòng)控制,減少了人工操作的盲目性;各種參數(shù)微機(jī)顯示,入浮量、濃度及加藥量一目了然;提高了浮選精煤產(chǎn)率,降低了浮選藥耗。
系統(tǒng)投產(chǎn)后,SKT-14跳汰機(jī)處理量比原LTX-14型跳汰機(jī)處理量提高22%,精煤產(chǎn)率提高了1個(gè)百分點(diǎn),跳汰機(jī)選后砰石含煤率降到3.04%,按年處理90萬(wàn)t原煤計(jì)算,每年可增加精煤產(chǎn)量1.1萬(wàn)t。浮選系統(tǒng)每年也可生產(chǎn)浮選精煤7萬(wàn)多噸。技術(shù)改造后每年可增收1034萬(wàn)元,項(xiàng)目總投資796萬(wàn)元,不到一年即可收回全部投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著。增加煤泥浮選系統(tǒng)后,基本實(shí)現(xiàn)了“清水”選煤,大部分煤泥成為浮精后直接進(jìn)倉(cāng)銷(xiāo)售,減輕了煤泥落地對(duì)環(huán)境的污染,杜絕了煤泥水外排,社會(huì)及環(huán)保效益十分明顯。
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